轉爐雙渣冶煉煤氣回收實現突破
2017-09-21 13:13 來源:中國冶金報 編輯:必威88官方网站


 從(cong) 河鋼宣鋼圓鋼事業(ye) 部8月份的能源管控數據報表中,筆者看到一個(ge) 令人驚喜的數據,雙渣冶煉煤氣噸鋼回收量完成126.93立方米,環比提高5立方米。這個(ge) “過去想都不敢想”的事情,如今在沒有經驗可以借鑒的情況下變成了現實,而且達到了國內(nei) 領先水平,這到底是怎樣實現的?

 

 全麵開展煤氣回收攻關(guan)

 

 8月初,該部負責人王金龍在成本分析會(hui) 上做出一個(ge) 重要的決(jue) 定,全麵開展煤氣回收攻關(guan) 活動,旨在實現轉爐雙渣冶煉煤氣回收的突破,即在現有品種鋼結構的條件下,噸鋼提高轉爐煤氣回收量5立方米。轉爐煤氣回收是綠色生產(chan) 、節能減排的一項重要指標,回收量的高低與(yu) 品種結構、爐前操作設備運行、工藝參數,還有整個(ge) 係統的一氧化碳、氧氣含量都有著緊密的關(guan) 係。任何一個(ge) 環節出現問題,都會(hui) 減少轉爐煤氣回收量,少則幾分鍾,多則一個(ge) 冶煉周期,全體(ti) 幹部職工使出“洪荒之力”,才達到當時的水平。


 這樣能行嗎?所有人的目光都聚焦在主管能源的副經理趙玉武身上,他說:  “利用創新管理手段和方法,先穩定設備運行,再全麵梳理流程,從(cong) 而實現源頭改善、本質改善。”趙玉武通過成立課題攻關(guan) 組,運用六西格瑪管理方法及工具,尋找關(guan) 鍵問題。他們(men) 在雙渣品種鋼冶煉4381爐進行氧含量因素與(yu) 一氧化碳因素分析研究中發現,單位時間煤氣在回收量、回收爐數、產(chan) 量一定的情況下,有兩(liang) 個(ge) 重要的因素決(jue) 定著煤氣回收量,一個(ge) 是回收時間,另一個(ge) 是煤氣的氧含量和一氧化碳含量。一般來說,回收時間越長,煤氣回收量越多;當氧含量降到1%、一氧化碳含量大於(yu) 10%時,這時就符合煤氣回收的必要條件,可以進行回收。


 品種鋼冶煉,采用雙渣操作,一爐鋼基本需要50 分鍾。冶煉中途,需要倒渣,如果氧濃度提高,超過回收標準,就無法回收;如果再次滿足氧含量和一氧化碳含量要求進行回收,就得需要花費時間,重新進行操作。如何在回收時間和回收條件上尋找最佳平衡點?在最短時間內(nei) ,降低氧含量,提升一氧化碳含量,實現煤氣回收時間長,提高噸鋼回收煤氣水平。為(wei) 全麵進行突破,該部工會(hui) 圍繞煤氣回收主線,開展“查找浪費點、消除浪費源”的主題活動,充分發揮職工的主觀能動性,結合崗位實際查找問題、優(you) 化流程,及時改善。為(wei) 此,該部輸灰鏈崗位職工結合汽化除塵係統輸灰鏈條的點檢法,創新“九看三聽”點檢法,提高點檢效果,及時發現和處理隱患,確保輸灰鏈穩定運行。“九看”為(wei) :看鏈條運行是否平穩勻速,運行中有無凸起的鏈接:看鏈接處是否有明顯的磨損痕跡;看刮板連接螺栓有無缺損,刮板有無變形;看鏈條銷軸銷釘有無缺失,銷軸端頭有無止退焊接點;看托輥轉動是否正常,有無卡鏈、偏鏈現象;看機頭鏈條鬆緊度,有無跳鏈現象;看機尾鏈條與(yu) 齒輪咬合是否合適,尾輪有無偏移現象;看除塵灰潮濕程度,有無板結塊;看輸灰鏈機頭電機、減速機、地腳有無鬆動、漏油、頻繁跳動等現象。“三聽”為(wei) :聽鏈條與(yu) 滑道摩擦運行有無異響,聽鏈條與(yu) 齒輪咬合有無異響,聽電機、減速機有無機械雜音。8月份,該部公輔作業(ye) 區關(guan) 鍵設備穩定運行率達到100%,為(wei) 煤氣回收奠定了堅實基礎。


 煤氣回收量實現大幅度提升

 

 設備穩定運行,使煤氣回收攻關(guan) 奪得“頭彩”,全體(ti) 幹部職工從(cong) 擔心到放心。“氧氣、一氧化碳均屬於(yu) 氣體(ti) ,看不見,摸不著,如果氧氣、一氧化碳含量不能滿足回收條件.就不能回收,否則會(hui) 造成安全事故。”該部公輔作業(ye) 區作業(ye) 長唐利榮談到煤氣回收的先決(jue) 條件時心有餘(yu) 悸。


 哪裏有問題,就在哪裏改進。該部課題攻關(guan) 組根據除塵工序的關(guan) 鍵要素,分析潛在的失效模式、失效原因、控製手段等,共篩選出12個(ge) 潛在的原因,對這12個(ge) 原因進行數理統計和方差分析,瞄準煤氣回收的轉爐、除塵、監測等係統,利用氧分析儀(yi) 進行逐步測量分析。該部在測量中發現爬坡鏈機體(ti) 的密封效果不好,將爬坡鏈密封改為(wei) 橡膠密封,加氮氣密封,使係統氧含量降到最低;在細灰翻板閥門處,上閥門和下閥門同時處於(yu) 打開狀態,造成係統內(nei) 氧含量增加,通過改變閥門設計程序,一個(ge) 閥門關(guan) 閉後延時5秒後,另一個(ge) 閥門才能打開,減少煤氣回收係統與(yu) 外界接觸時間。


 煤氣回收係統密封全麵“升級”後,係統的氧含量降低,油煤氣回收創造了必要條件。該部采用氮氣稀釋的流量不穩定,造成氧含量和一氧化碳含量在吹煉過程中不穩定,影響除塵工序的精準控製,造成煤氣回收延遲。該部通過穩定氮氣稀釋的流量,在吹煉前期氮氣流量範圍控製在每小時26立方米。首先,他們(men) 合理提高除塵風機轉速,達到每分鍾1250轉,提高煙氣流量,增加一氧化碳濃度,快速滿足回收要求;再次,他們(men) 擴大氮氣管道直徑,及肘清理管道積灰,更改陰極振打、加固分布板振打方式,提高氨氣流速。


 該部課題攻關(guan) 組製訂檢查表,進行了定性和定量評估。評精結果表明,在品種鋼冶煉SO%的生產(chan) 條件下,煤氣回收噸鋼水平大幅度提升,預計年可創經濟效益600餘(yu) 萬(wan) 元。

 


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