催化裂化工藝是煉油工業(ye) 中重油輕質化的一種主要工藝技術,在國內(nei) 煉油企業(ye) 中占據了比較重要的地位。但催化裂化柴油中富集了60%—80%的芳烴,導致催化裂化柴油密度大、十六烷值低,難以通過常規加氫改質技術來生產(chan) 清潔柴油。
對此,金陵石化通過攻關(guan) 中石化“十條龍”項目-FD2G技術應用,將催化裂化輕質循環油LCO (催化柴油)加氫轉化生產(chan) 成高辛烷值汽油取得突破,創效明顯,為(wei) 同類裝置技術應用起到了示範效果。
目前j該公司裝置汽油平均收率44.5%,辛烷值保持94以上,硫含量小於(yu) 每千克10毫克;氫氣消耗量3.8%,同比運行初期,每天節支約9萬(wan) 元。
攻克難關(guan) 實步應用
2012年11月,FD2G技術被列入中國石油化工股份有限公司“十條龍功關(guan) 項目”之一,金陵石化被選為(wei) 與(yu) 撫順石油化工研究院聯合攻關(guan) 的單位之一,該公司加氫裂化裝置確定為(wei) 項目實驗裝置。金陵石化公司煉油一部三工區主任技師嚴(yan) 慶明坦言,FD2G 技術的攻關(guan) 過程總體(ti) 順利,但仍然充滿了挑戰。
2013年9月10日,裝置更換完催化劑後開車一次成功。然而,運行開始後,裝置出現汽油辛烷值低等難題。為(wei) 此,攻關(guan) 人員通過多次調整分析產(chan) 品成績,決(jue) 定適當降低加氫精製反應溫度,以保證原料中的多環芳烴定向轉化為(wei) 單環芳烴並留存在石腦油產(chan) 品中;通過提高加氫裂化溫度,增加異構化產(chan) 品,多舉(ju) 措提高汽油辛烷值。
2016年5月第一周期結束,裝置平穩運行32個(ge) 月,累積加工LCO原料180多萬(wan) 噸,生產(chan) 汽油組分71多萬(wan) 噸。裝置標定結果表明,以催化柴油為(wei) 原料,通過FD2G 技術加氫轉化後的柴油十六烷值較原料增加12個(ge) 單位左右。同時,可以生產(chan) 35%-50%的汽油組分,硫含量小於(yu) 每千克10毫克,混合汽油辛烷值穩定在94以上。
提高汽油收率增效
第一周期運行的順利給予了公司人員很強的信心。但是,2016 年5月裝置檢修換劑後,第二周期開工,此時混合汽油收率最高僅(jin) 39%,略低於(yu) 第一周期水平,更未達到43%的目標。
為(wei) 此,攻關(guan) 組在班組成立QC質理管理小組,嚴(yan) 格按照PDCA順序,通過大量數據分析,找出了影響汽油收率的症結——加氫反應裂化段平均溫度過低。他們(men) 分析發現,由於(yu) 反應器的床層溫升較大,而反應器的絕對溫度未達標,造成反應器整個(ge) 床層的平均溫度上不去,當每小時80 噸的處理量時最高溫度隻有368℃。他們(men) 對症下藥,通過及時調節冷氫入口閥開度,精細控製高壓換熱器傍路,對原料中的船供料、罐供料、重芳烴、熱供料等品種尋找最佳的摻煉比例,優(you) 化分餾操作等舉(ju) 措,最終,將反應平均溫度提升到375℃左右,滿足了生產(chan) 要求,提高了汽油產(chan) 品的收率和產(chan) 量。
減少氫氣消耗降本
今年,工區優(you) 化生產(chan) ,盡力降低氫氣耗量降本。攻關(guan) 人員根擄原料量及時調整精製和裂化反應器溫度,總結出每小時原料減叢(cong) 10噸,Rl01平均降溫1℃,Rl02 平均降溫3℃,反之,原料提高10 噸,Rl01平均升溫l℃,R102耳均升溫3℃,既保證加氫飽和度又減少耗氫。嚴(yan) 格在線控製反應係統壓差,通過及時調節廢氫排量,保持壓差在1.6~1.7MPa範圍,既保證適當純度的循環氫,叉能減少氫氣消耗,廢氫排至PSA裝置進行提純再利用。
此外,攻關(guan) 人員還運用先進的專(zhuan) 用氫氣測漏儀(yi) 全麵測漏,防止氫泄漏。每月10號和20號定期開展裝置息燈檢查,檢測氫氣是否泄漏,防止損失和消防安全隱患。
目前,裝置平均氫耗3.891 同比初期的4.55%降低0.75個(ge) 百分點,每天節支9萬(wan) 元以上.2016年5月至今,汽油收率從(cong) 實施前的39%提升到44.5%,多產(chan) 高質量汽油28000多噸,扣除柴油減少量及其它成本,經核算創效700多萬(wan) 元,為(wei) 企業(ye) 乃至全行業(ye) 樹立了榜樣,增加了效益。




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