從(cong) 位於(yu) 湖北黃石新港園區的弘盛銅業(ye) 南大門出發,沿著綠蔭環繞的廠區道路一直往裏走,映入眼簾的4棟圓頂廠房就是弘盛銅業(ye) 渣選車間。走進主廠房,巨大的球磨機在飛速運轉,磨礦工正盯著礦石性質動態感知網絡,記錄著每一項參數,浮選工通過智能優(you) 化控製係統進行浮選過程的精準調控,化驗工每小時取樣及時報送熔煉渣參數……每一道工序有條不紊地進行著。
據統計,2025年1—7月份渣選尾礦平均含銅0.217%。這是弘盛銅業(ye) 建廠以來最好的指標,標誌著企業(ye) 對資源“吃幹榨淨”取得了階段性突破,是中色大冶關(guan) 鍵技術指標攻關(guan) 取得的又一重大成果。
出征:從(cong) 降庫存到提效益
2022年9月,集成全球最先進懸浮雙閃工藝的綠色、智能、效益標杆工廠——弘盛銅業(ye) 建成投料後,從(cong) 智利、澳大利亞(ya) 、巴西等國家進口的銅精礦,相繼通過新港碼頭轉運上岸後,直達弘盛銅業(ye) 精礦倉(cang) 。
而此時,弘盛銅業(ye) 渣選礦係統仍在緊鑼密鼓地建設中。隨著弘盛銅業(ye) 熔煉、吹煉、陽極精煉、電解精煉等八大主要工序的全線投產(chan) ,渣堆場最高峰堆滿了15萬(wan) 噸熔煉渣。
“投產(chan) 即達產(chan) !必須降庫容!”中色大冶領導層下達了生產(chan) 指令。弘盛銅業(ye) 的渣選礦係統,就是在這樣的“戰時”狀態下投入生產(chan) 的。
“弘盛銅業(ye) 渣選主廠房的設備調試、投入使用比其他工藝流程整整晚了兩(liang) 個(ge) 月。投產(chan) 之初,為(wei) 了盡快減少庫存、壓降兩(liang) 金,我們(men) 加大了每小時處理量。”渣選車間主任紀仙賜對當時的情形記憶猶新。
萬(wan) 事開頭難。渣選礦係統投產(chan) 後,雖然較好地完成了“降庫存”的任務,但是受爐渣處理量、入選品位、設備工況等諸多因素影響,2023年的渣選尾礦銅品位仍為(wei) 0.30%,與(yu) 設計指標0.24%有較大差距。這與(yu) 弘盛銅業(ye) 全國銅冶煉行業(ye) 頂級企業(ye) 的行業(ye) 地位和設計渣選礦係統的初衷,都是不相匹配的。
清庫存、促運行、保生產(chan) ,這隻是渣選片區最初的“小目標”。必須實現從(cong) 降低庫存到提高效益,達到降低渣選尾礦含銅量、提高冶煉銅綜合回收率的目標。
為(wei) 了實現這一目標,弘盛銅業(ye) 從(cong) 熔煉爐渣渣型調整、晶相調控、選礦貧化工藝優(you) 化等諸多方麵入手。
模式:從(cong) 憑經驗到用數據
在這個(ge) 銅價(jia) 高位震蕩的時代,每1克銅的流失都意味著真金白銀的損失。2024年,中色大冶對“雙閃”銅冶煉爐渣開展了工藝礦物學研究,確立了渣選尾礦含銅技術攻關(guan) 目標,成立了弘盛銅業(ye) 尾渣含銅項目攻關(guan) 小組。
於(yu) 是,在機器轟鳴的現代化渣選主廠房裏,一場關(guan) 於(yu) 資源“吃幹榨淨”的革命正式上演。
0.30%、0.29%、0.28%……麵對不太理想的成績,渣選片區技術員們(men) 發揮釘釘子精神摸索出了新辦法——首先就是在“球”和“水”上做文章。他們(men) 對球磨機的球徑、鋼球充填率、球磨電流進行優(you) 化,穩定台時量在170t/h;通過嚴(yan) 格控製磨礦分級各段補加水量,實現入選原礦濃度穩定在40%左右,為(wei) 浮選工序提供了合格的入選產(chan) 品。
“由於(yu) 入選原礦性質不一樣,我們(men) 每次都要根據實際情況對浮選藥劑用量、藥劑種類等進行優(you) 化調整。”攻關(guan) 組選礦專(zhuan) 家周明華如數家珍。
行之力則知愈進,知之深則行愈達。“我們(men) 與(yu) 中南大學進行校企合作,雙向發力將重要參數調整至最佳,同時,投資建立了弘盛選礦實驗室,對爐渣配比、熔煉爐渣晶相調控、選礦藥劑調試等進行係統研究。”中色大冶科技與(yu) 信息管理部副主任湯雁斌介紹。
弘盛銅業(ye) 通過對磨浮流程中的工藝現狀進行長時間動態監測、全流程跟蹤和不斷優(you) 化,最終編製出了《爐渣選礦生產(chan) 工藝技術標準》,對工藝參數、工藝紀律、工藝標準等進行數據化規範操作。
這本“武林秘籍”,徹底改變了過去技術人員憑經驗操作的舊模式,開啟了“用數據說話、看數據操作”的新模式。
效果:從(cong) 0.30%到0.217%
2023年,弘盛銅業(ye) 渣選尾礦平均含銅0.30%;2024年,弘盛銅業(ye) 渣選尾礦平均含銅0.29%;2025年上半年,弘盛銅業(ye) 渣選尾礦平均含銅0.217%。
數字蛻變的背後,離不開人的堅定執著。渣選片區的36名幹部職工走過了一段漫長而艱難的時光。
“我們(men) 片區的6名管理人員輪流值班,吃住全在廠裏,就是為(wei) 了數據異常時能第一時間趕到現場。”紀仙賜說,“30名職工也是全身心專(zhuan) 注優(you) 化工藝流程,大家群策群力降低渣選尾礦含銅。”
麵對全智能化的新設備、管理技術人員不足、操作崗位人員能力參差不齊等突出問題,弘盛銅業(ye) 組織人員前往山東(dong) 祥光、銅陵有色以及中色大冶等老冶煉廠學習(xi) 取經,堅持“導師帶徒”機製,培養(yang) 了一大批崗位技術能手。
“隻用了3個(ge) 月,我們(men) 6名管理技術人員基本掌握了智能化設備,30名操作崗位人員都能獨立上崗。”渣選車間副主任葉紅波自豪地說。
“從(cong) 2024年開始,中色大冶領導班子多次來渣選現場,堅持每季度召開技術攻關(guan) 項目專(zhuan) 題研討會(hui) 。”渣選車間當班技術人員對兩(liang) 年來的攻關(guan) 工作曆曆在目,“廠裏的技術人員對每一項指標進行反複測試,選礦實驗室不斷進行礦石配比和藥劑優(you) 化實驗,就是為(wei) 了找到最佳參數區間。”
百分比的點滴躍進濃縮了無數人的辛勤付出,創造的經濟效益也相當驚人:冶煉銅綜合回收率由2024年的98.62%提升至98.8%,2025年二季度累計創效1486萬(wan) 元。渣選尾礦含銅降低到了0.217%,按現有市場價(jia) 值估算,每降低0.01%,將創造500餘(yu) 萬(wan) 元的效益。
“0.217%,不是我們(men) 的終點,我們(men) 要做銅行業(ye) ‘吃幹榨淨’的標杆!”盯著智慧控製中心大屏,弘盛銅業(ye) 領導班子躊躇滿誌。




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